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    紫銅管退火氧化、開裂工藝改善,從銅管氧化現象、開裂現象、改善措施以及工藝步驟等進行詳細分析
    發(fā)布者:jsty0015  發(fā)布時間:2021-05-26 14:37:24

       摘要:對紫銅管退火后產生氧化、開裂的原因及改進措施進行分析探討,采用井式真空保護氣氛進行光亮退火代替?zhèn)鹘y(tǒng)的工藝方案,使紫銅管退火后產生氧化、開裂的現象得到顯著改善。

       關鍵詞:紫銅管;退火;氧化;開裂;光亮退火中圖分類號:TM623  文獻標識碼:A文章編號:11-5004(2018)07-0262-2

    國標牌號T2銅因其具有良好的導電性、導熱性及相比無氧銅的經濟性,成為制作機車電纜連接附件銅管接線頭的***原材料。采購時,為便于運輸、避免轉運、存儲過程中可能產生的堆壓變形現象,交貨時狀態(tài)定為硬態(tài)(Y)。為保證其具有良好的加工塑性,需在壓制成型前進行退火,去除內應力,消除加工硬化,獲得良好的塑性和晶粒組織,以確保壓制成型時不產生開裂現象。本文主要探討銅管經箱式電阻爐退火后,出現銅管表面氧化嚴重、開裂等現象,分析其產生原因,并通過改進設備,采用井式真空爐,通過預抽真空,加保護氣氛的方案,經試驗對比后,使氧化嚴重、以及開裂等現象得到顯著改善。

      1.退火氧化、開裂原因分析

      T2銅主要化學成份見表1,力學性能指標見表2。

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       在沒有改進退火設備之前,采用小型箱式電阻爐進行高溫快速加熱(溫度700℃,保溫15分鐘)退火,冷卻方式為水冷,單爐裝爐量根據銅管規(guī)格大小不同,每爐大約在500件~1000件之間,裝爐方式為混裝堆放。按照此工藝,加工出的產品具有氧化皮嚴重、晶粒粗大,壓型開裂等缺點。

      1.1氧化現象原因分析

      在還原氣氛中退火,易與空氣中的氧氣發(fā)生反應,產生氧化銅,其化學反應式為:2Cu+O2==2CuO,即通常所說的氧化現象。箱式電阻爐加熱時,因為不是在真空狀態(tài)下,爐內介質主要為空氣,經高溫加熱后,紫銅管易與空氣中的氧、二氧化碳、水蒸汽等發(fā)生反應形成氧化膜。由于裝爐前,銅管表面被油污染,連續(xù)退火后,爐內所積累的油煙雜質、灰塵、炭黑等物質無法循環(huán)排出,造成氧化現象越來越嚴重。另外出爐溫度過高(我公司箱式電阻爐退火出爐溫度約為700℃),銅與空氣接觸后迅速產生氧化,也是造成銅管表面氧化的主要原因。

      1.2開裂現象原因分析

      造成開裂的主要原因是由于退火溫度過高,獲得粗大的晶粒組織,溶解于金屬中的氫氣與殘留與晶界上的氧化亞銅共晶起還原作用,如下式:Cu2O+H2=2Cu+H2O↑,產生的水汽向外逸散,超過晶界強度,***終產生裂紋,即“氫脆”現象。另外由于裝爐方式為自由混放,裝爐量以追求***大生產效率為前題,銅管在爐內受熱不均勻,造成退火不完全,晶粒間留有殘余應力,也是導致壓型開裂的原因之一。

      2.改善措施

      氧化現象使電氣連接存在隱患,降低導電率,造成電氣連接故障,嚴重時影響機車正常運行;企業(yè)需增加酸洗工序去除氧化層,增加企業(yè)成本及延遲交貨周期。開裂現象產生較多的報廢

    率,使企業(yè)承擔更多的經濟損失。為了徹底改善氧化嚴重及開裂現象,需對退火工藝進行完善。

      起初,我們采用箱式電阻爐里鋪設木炭粉,經燃燒獲得二氧化碳保護氣氛的方法,雖然效果顯著,但因操作不方便,污染嚴重,而不能批量使用。此后,主要采取用井式爐預抽真空加保護氣氛退火工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)的箱式退火的方案,***終消除了困擾企業(yè)多年的退火氧化及開裂現象。

      井式真空退火爐主要結構由爐膛、爐膽、溫控柜、真空泵幾個部分組成,其主要工作原理為先對爐膽進行預抽真空***-0.1Mpa,然后通過爐膽蓋進氣口充入0.02Mpa~0.04Mpa氮氣,

      作為保護氣氛,從而實現光亮退火。其中重要部件圓形爐膽材質為310S耐高溫不銹鋼,膽壁厚10mm,其上法蘭有硅橡膠密封圈。膽口法蘭30mm厚,材質為310S耐高溫不銹鋼,罐底為橢圓封頭。加熱元件材質為Cr20Ni80鎳鉻電阻帶,分上、中、下三區(qū)環(huán)形分布于爐膛內,使熱輻射均勻作用到爐膽。同時爐膛采用全纖維節(jié)能爐襯,與砌筑耐火磚相比,節(jié)電20%以上,達到節(jié)能降耗的目的同時,減輕爐膛重量、蓄熱量小,升溫快。閉式冷卻塔為爐膽蓋密封圈提供循環(huán)水冷卻,延長密封圈使用壽命,保證真空度及密封效果。爐膽蓋設排氣閥,用于加熱過程中的壓力調節(jié),保證爐內氣壓穩(wěn)定于0.1Mpa以下。

      為保證銅管在爐內受熱均勻,考慮到裝爐、出爐方便性,采用退火工裝盤,將銅管逐一放置,互相不會發(fā)生碰撞,同時保證受熱均勻。多層裝爐,***大限度保證單爐工作效率,出爐時只需吊裝立柱,便可將整爐工件吊出,同時為保證生產的連續(xù)性,出爐時可吊裝下一爐工件入爐,充分利用爐內余熱,縮短加熱時間,實現多班次連續(xù)作業(yè)。

      3.井式真空退火工藝方法

      3.1工藝步驟

      (1)裝爐。將工件裝入退火工裝架,吊入爐膽,并蓋好爐膽蓋,擰緊螺絲。再將爐膽吊入爐膛。

      (2)抽真空。將真空泵與進氣口連接,預抽真空當爐膽內壓力接近-0.1Mpa即可停止抽氣,并記錄抽真空所用的時間,抽真空時間不超過6分鐘,若超出需檢查設備。保壓5分鐘,觀察壓力表不得有變化,否則需檢漏。

     (3)充氮氣。接通進氣口充入氮氣,當壓力表指示在0.02Mpa~0.04Mpa之間即可停止充氣。觀察壓力表不得有變化,否則需檢漏。

     (4)加熱并保溫。設定加熱溫度450度~500度,保溫時間120分鐘。加熱期間需注意觀察壓力表,注意控制壓力,確保爐膽內壓力控制在0.1Mpa以下且不低于0.05Mpa,以免發(fā)生因爐膽內氣壓隨爐溫升高而引起的過度膨脹而導致的炸爐,或氣壓過低導致空氣倒流入爐膽使退火件氧化。隨爐冷卻***≤50℃方可開爐蓋,取出工件。

     4.效果驗證

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      采用井式爐預抽真空,加保護氣氛退火工藝后,氧化現象得到徹底改善(如圖1、圖2),為企業(yè)省去一道酸洗工序。開裂現象也大幅下降,由原來15%的開裂報廢率下降到2%。

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      5.結語

      開裂現象直接導致產品報廢,每年由于開裂造成的產品報廢率約占產品總量的5%~20%;氧化現象影響紫銅管的表面質量,影響接線頭的導電性能。通過以上改進措施,開裂現象下降到2%、氧化現象得到徹底改善,產品質量得到大幅度提升。

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